4250系列船舶電噴主機(jī)SLOW DOWN案例分析與探究
發(fā)布時間:2017-08-23
來源:遠(yuǎn)洋船員 瀏覽:2530次
船舶主機(jī)在柴油機(jī)電噴技術(shù)出現(xiàn)并普遍應(yīng)用的新形勢下,對輪機(jī)管理技術(shù)人員的要求越來越高,特別是對于船舶電氣管理人員。在實際的工作中,常常出現(xiàn)十起故障九起電的情況。船舶電氣管理人員既要掌握電噴主機(jī)電氣控制原理,更要熟悉主機(jī)工作原理,要綜合電氣與機(jī)械的知識分析和查找故障原因,這就要求船舶電氣管理人員加強(qiáng)機(jī)電一體知識,更要在實際的工作中善于分析,勤于總結(jié),才能在問題出現(xiàn)后成竹在胸,快速而準(zhǔn)確地解決問題。現(xiàn)筆者就4250系列船舶S輪電噴主機(jī)SLOW DOWN故障實例略作分析,與各位同仁交流學(xué)習(xí)。 S輪主機(jī)型號為MAN B&W 8K90ME-C6。該輪在大洋定速航行時,突發(fā)ME SLOW DOWN警報,MOP屏報警界面顯示 CCU7 Exhaust valvestroke low(slow down),Exhaust valve closed position changed.主機(jī)自動減速。輪機(jī)部即刻投入到故障排查的工作中。首先,在機(jī)艙報警監(jiān)視器上查看主機(jī)各參數(shù),發(fā)現(xiàn)NO.7缸排煙溫度偏低,并逐漸下降,明顯低于其他各缸。再在MOP屏上選中該缸MPC板,查看各通道參數(shù)。發(fā)現(xiàn)CH34通道排氣閥位置反饋信號異常,具體表現(xiàn)為此通道參數(shù)存在,在6.1mA至10.2mA之間跳動。此反饋信號電流值肯定異常,因為排氣閥正常開閉位置反饋信號電流值在6.0mA和13.0mA(此數(shù)值允許有偏差,實際上也存在偏差),此通道排氣閥位置反饋信號在排氣閥開啟位置檢測的電流值偏低。表面分析結(jié)果就是該缸排氣閥開啟位置不對,未能完全開啟。此檢測信號為導(dǎo)致主機(jī)自動減速的觸發(fā)信號。即CCU7缸排氣閥位置反饋信號開啟位置異常,主機(jī)安保并自動減速。機(jī)旁現(xiàn)場檢查,用手觸摸排氣閥液壓油管,發(fā)現(xiàn)液壓油管脈動存在,但與其他缸相比較脈動偏弱,力道不強(qiáng),脈動頻率正常。再觸摸高壓油管,發(fā)現(xiàn)高壓油管無脈動。表面分析結(jié)果就是該缸停油,表現(xiàn)為此缸排溫降低,排氣閥動作,但是動作異常,表現(xiàn)為該缸排氣閥位置反饋電流信號有偏差,導(dǎo)致ME SLOW DOWN 警報,主機(jī)自動減速。
MOP警報描述:
1. 蓄壓器壓力低
2. 排氣閥頂部去氣孔堵塞
3. 排氣閥驅(qū)動器進(jìn)油止回閥損壞
4. 排氣閥彈簧空氣無供給或者泄漏
5. 排氣閥位置反饋傳感器損壞
6. FIVA損壞注意:
此警報在以下警報下也會出現(xiàn):
1.燃油柱塞動作異常;
2.FIVA位置異常;
3.FIVA位置反饋信號故障。主機(jī)排氣閥動作異??赡苡幸韵聨讉€的因素導(dǎo)致,它們可分為電噴控制系統(tǒng)和液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)兩方面。電噴控制系統(tǒng)主要為該缸MPC控制PCB板,F(xiàn)IVA導(dǎo)閥和排氣閥位置反饋信號,液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)有FIVA,液壓驅(qū)動器和排氣閥本體。
下面就由各因素故障率的高低逐一分析。
1.排氣閥本體。該缸排氣閥本體剛剛更換不久,各部件檢查均正常,液壓油節(jié)流塞檢查正常。次要考慮。
2.液壓驅(qū)動器。液壓驅(qū)動器在更換排氣閥時已做檢查,工況正常。按照其他船以往提出的經(jīng)驗,用手觸摸回油管感知溫度用于判斷液壓油回流情況,因為此位置處于高溫環(huán)境,各部件溫度差異不大,短時停車情況下難以區(qū)分。次要考慮。
3.FIVA。因FIVA本體部件就一活動柱塞,故障可能性很低。但是FIVA導(dǎo)閥為電動比例調(diào)節(jié)閥,故障率居高不下,為重點(diǎn)考慮因素。
4.排氣閥位置信號反饋探頭。此探頭檢測排氣閥閥桿位置,換算成標(biāo)準(zhǔn)的電流信號,反饋至該缸MPC板。結(jié)合前面液壓油管存在脈動,但脈動不強(qiáng),和MOP屏CH34通道電流信號波動范圍小等因素,分析結(jié)果為該缸排氣閥位置反饋探頭應(yīng)該正常。
5.MPC板。MPC板也是故障高發(fā)部件,故障通常是某一通道故障致使此MPC板不能用于該電氣控制位置。但是可以用于互為冗余的其他電氣控制位置。此做重點(diǎn)考慮。綜合以上分析,由故障可能性的高低逐一排查如下:
1.首先,該缸單缸停油,主機(jī)SLOW運(yùn)轉(zhuǎn),更換FIVA導(dǎo)閥,更換完畢后警報復(fù)位,恢復(fù)供油,車鐘加車。警報再次出現(xiàn),主機(jī)SLOW DOWN。排除FIVA導(dǎo)閥故障。
2.一般思路,主機(jī)停車,更換該缸MPC板,更換完畢后,車鐘加車,警報依舊出現(xiàn),主機(jī)SLOW DOWN。排除MPC板故障。
3.因考慮排氣閥位置反饋信號探頭故障可能性不大,檢查液壓驅(qū)動器。主機(jī)SLOW運(yùn)轉(zhuǎn),單缸停油,拆解液壓驅(qū)動器回油管。發(fā)現(xiàn)在上部接頭處的節(jié)流塞不見了,已經(jīng)脫落。至此,思路豁然開朗。問題就出在這個節(jié)流塞上。將脫落的節(jié)流塞重新裝復(fù)后,再次加車,主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,警報不復(fù)存在,問題得以解決。
4.主機(jī)完車后,換回原先的FIVA導(dǎo)閥和MPC板。故障分析:此節(jié)流塞脫落,失去節(jié)流作用,致使液壓柱塞油缸內(nèi)液壓油回流量增大,液壓油管液壓油量減少,動力減弱,開閥不足,位置異常,檢測信號有偏差,最終導(dǎo)致主機(jī)SLOW DOWN的發(fā)生。故障前后聯(lián)想總結(jié):在此前主機(jī)備車機(jī)動航行時,車鐘拉至STOP位置,該缸出現(xiàn)過排氣閥沖程低警報,再次動一下車鐘后此警報消除。當(dāng)時考慮為主機(jī)停車過程中,機(jī)帶泵逐漸停止泵壓,液壓油壓力偏低波動,此后電動液壓泵啟動,在電動液壓泵介入某一時刻導(dǎo)致該缸排氣閥開啟不足,警報觸發(fā)。結(jié)合此故障根源的水落石出,發(fā)現(xiàn)前面的考慮欠妥。備車時發(fā)生的故障警報也是由此節(jié)流塞松動導(dǎo)致,只不過節(jié)流塞松動但未到脫落的程度,節(jié)流功能尚存,所以在再次動車鐘時故障警報復(fù)位,主機(jī)也能正常運(yùn)行??偨Y(jié)結(jié)論認(rèn)為,在主機(jī)機(jī)動航行時,有此類情況發(fā)生時,船舶大管輪要對此節(jié)流塞異常松動的情況給予考慮,完車時拆解液壓油回流管,檢查緊固此節(jié)流塞,避免船舶機(jī)動航行時出現(xiàn)被動的局面。更為了此類故障警報出現(xiàn)后,少走彎路,防患于未然。問題的出現(xiàn)常常是各方面因素共同作用的結(jié)果,也可能是某一方面導(dǎo)致的結(jié)果。所以,針對問題的處理要各方考證,逐一排除,才能找到問題的癥結(jié)。